國產(chǎn)大型管道離心泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,呈現(xiàn)振蕩大、上下軸承經(jīng)常發(fā)熱、損壞,乃至泵軸與軸承銜接部位磨損。水泵運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,影響正常供水,需要對其進(jìn)行減振管理。
一、水泵振蕩原因剖析
1、國產(chǎn)立式水泵28SLA-10是由臥式泵直接改造而成。電機(jī)底座與水泵底座之間筆直高度為4.3m,傳動(dòng)軸系重達(dá)3t。相對于臥式泵,它添加了一根長為3752mm直徑為140mm的中心傳動(dòng)軸。在結(jié)構(gòu)上,除了在中心傳動(dòng)軸上加裝一個(gè)軸承外,未進(jìn)行任何改造。此四臺水泵運(yùn)轉(zhuǎn)壓力長時(shí)間為0.7~0.85MPa。在揚(yáng)程高、流量大的工況下,這樣一個(gè)重心高,質(zhì)量大的體系高速旋轉(zhuǎn),發(fā)生的離心力是很大的,會形成機(jī)組較大的振蕩。加上支架和水泵進(jìn)出水方向銜接剛度不行,導(dǎo)致水泵和各銜接件有較大的位移。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)水泵的位移導(dǎo)致上軸接受力狀況改動(dòng),振蕩加大,因而簡單發(fā)熱。若糾正水泵位移,改善軸接受力條件,可下降體系的振蕩烈度。
2、水泵與傳動(dòng)軸之間為剛性銜接。因?yàn)橹谱?、裝置原因,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)泵軸與傳動(dòng)軸同心,形成水泵振蕩;電機(jī)、傳動(dòng)軸等其它震源發(fā)生的振蕩也直接傳遞給水泵,形成振蕩的疊加,進(jìn)一步加大水泵振蕩。別的,這種剛性銜接加大水泵上軸承所接受的外力,致使軸承易發(fā)熱,影響到泵軸。
二、改造情況 針對以上原因,咱們采取了以下兩個(gè)過程進(jìn)行改造。
1、加強(qiáng)管路剛度??紤]到對水泵進(jìn)行加固比較困難,采取在水泵出口鋼管焊接“加強(qiáng)筋”的方法。沿進(jìn)出水方向,在水泵出口漸擴(kuò)管與出水閥門之間的銜接鋼管兩頭法蘭,用8條厚度為32mm、寬度為100mm的鋼板進(jìn)行焊接。添加鋼管的剛度,削減變形量,抵抗水泵位移。經(jīng)測量,加筋后,水泵A點(diǎn)的位移量降至0.35mm。
2、對傳動(dòng)體系進(jìn)行改造。為削減電機(jī)、傳動(dòng)軸的振蕩向水泵傳遞,把水泵與傳動(dòng)軸之間的剛性銜接改為彈性銜接。運(yùn)用GB4323-84彈性套柱銷聯(lián)軸器,最大補(bǔ)償位移量為0.6mm,補(bǔ)償角為1°30′。這樣,電機(jī)、傳動(dòng)軸的振蕩能夠經(jīng)過彈性聯(lián)軸器得到補(bǔ)償,不會直接傳遞到水泵。
三、改造成果
改造后,經(jīng)測量,水泵振蕩由改造前的振速4.3cm/s下降為1.48cm/s。依據(jù)振蕩烈度規(guī)范ISO2372-1974能夠判定,水泵運(yùn)轉(zhuǎn)處于優(yōu)異區(qū)。同時(shí),水泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),上軸承只需正常保護(hù),泵軸被磨損現(xiàn)象也沒有了,闡明改造是成功的。
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